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钼精矿斗式提升机出料溜槽如何改造

[作者:浩明机械 日期:2019-08-01 点击:1157]

钼选矿公司成品车间斗式提升机的出料溜槽与斗提机连接 处水平段积料严重;溜槽底板粘料严重,致使斗式提升机出料溜 槽处理不顺畅,频繁堵塞。岗位工每2 h 就要清理1 次,工作量 大大增加。

由于钼精矿是经过电磁螺旋烘干机后进入斗式提升机的, 进入出料溜槽中的钼精矿温度约60 ℃。此外,离斗式提机料斗 距离较近、清理物料爬梯为直梯、溜槽底板装有一台振动电机, 所以在岗位工清理物料时,存在烫伤、碰伤、摔伤、触电等不安全 因素。因此,亟需对出料溜槽进行技术改造。

1 出料溜槽堵料的原因分析

1.1 工艺流程

钼精矿的加工工艺流程如下:浓缩机底流矿浆经过渣浆泵输 送进入板框压滤机,压滤后矿浆水分约18%,然后经螺旋输送机 输送至电磁螺旋烘干机,烘干后由螺旋输送机输送至斗式提升 机,再输送至螺带混料机,经过混合后进入包装机包装成袋。

1.2 堵料原因分析

(1)溜槽结构。溜槽为方形溜槽,与斗式提升机连接处有一 约180 mm 的水平段,烘干后的钼精矿经过斗式提升机输送落 料点正好在水平段,使物料出料速度几乎为零,致使溜槽水平段 积料严重。

(2)溜槽底板倾角。由《选矿设计手册》表16.5-1 某些物料 的松散密度、安息角、摩擦系数查得钼精矿安息角ρ=22°~25°, 倾角α=ρ+(5°~20°)。钼精矿是经过烘干机后进入斗式提升机 的,进入出料溜槽有部分凝结水,而且钼精矿含有浮选药剂, 有一定粘性,出料溜槽为方形,在水平段处出料速度几乎为 零,所以溜槽底板倾角应比上限高出4°~9°,故此溜槽倾角α= 25°+20°+9°=54°。而当前溜槽底板倾角α 为49°,低于此值,因 此有粘性的钼精矿在底板上不断粘结,致使溜槽频繁堵塞。

2 技术改造

通过对斗式提升机出料溜槽堵塞的原因分析,针对溜槽存 在的问题进行以下2 点技术改造:①缩短出料溜槽与斗式提升 机连接处的水平段,由180 mm 改为100 mm,使落料点在出料 溜槽底板上而不在水平段,不降低出料速度;②增大出料溜槽底 板倾角α,由49°调整为65°,大于理论值54°。技术改造前和改造后的出料溜槽图如图1 所示。

出料溜槽改造前后示意
图1 出料溜槽改造前后示意

出料溜槽改造实物图和使用 效果图如图2、图3 所示。

 

从图2和图3可以看出,拆除振动电机后,出料溜槽底板没有粘结物料,因此改造解决了溜槽的堵塞问题。

3 经济效益和安全效益

3.1 经济效益

1# 电磁螺旋干燥机功率为 360kW,2# 电磁螺旋干燥机功率 为300 kW。2 台干燥机两班生产,每班8 h,共计16 h。改造 前,每2 h 清理溜槽堵塞物料1次,每天清理8 次,每次清理物料影响时间约10 min,每天影 响时间80 min。仅以功率较小 的2# 电磁螺旋干燥机为例(其他 设备能耗不计),以每年300d、 电价0.7 元/kW·h 计算,每年节电120 000 kW·h,节省费用 84000 元。

3.2 安全效益

通过对钼精矿斗式提机出料溜槽的技术改造,解决了溜槽物料堵塞严重的问题,消除了不安全因素,如触电、烫伤、摔伤、机械伤害等,不但确保了设备安 全运行,同时也大大降低了岗位工人的劳动强度。

4 结束语

在设计连接前后工序的溜槽时,应根据现场实际和物料情 况,多考虑溜槽堵塞的影响因素,优化溜槽结构,选择合理的溜 槽倾角,否则将造成溜槽堵塞问题,影响正常生产。希望相关生 产厂家、用户,从钼精矿斗式提升机出料溜槽的技术改造中得到 借鉴,避免类似事故再次发生。

本文章参考文献
[1]《选矿设计手册》编委会.选矿设计手册[M].北京:冶金工业出版社, 1988.
[2]曲康敏.浅谈溜槽设计[J].黑龙江科技信息,2010(5):35.
[3] 曹春玉,黄丙申.输送物料溜管倾斜角的确定和实际角度的校验 [J].农业使用与维修,2011(1):107-108.
[4] 毛广卿.不同截面形状的溜管对物料流动的影响[J].粮食加工, 2004,29(5):34-37.

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